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熱電偶溫度計故障實例分析

編輯:熱電偶廠家日期:2019-12-29 00:00所屬欄目:資訊 人已圍觀站內編號:1006

簡介:(1)指示低 ①石化企業某裝置的反應器用k型熱電偶測量反應器的溫度,發現一次運行中溫度點TI0708A的指示約低40℃。 故障檢查、分析:根據現象檢查測量電路、端子接線、接地絕緣等,檢...(熱電偶型號報價廠家為您整理)

(1)指示低

①石化企業某裝置的反應器用k型熱電偶測量反應器的溫度,發現一次運行中溫度點TI0708A的指示約低40℃。

故障檢查、分析:根據現象檢查測量電路、端子接線、接地絕緣等,檢查熱電偶接線時,補償導線和偶數線極性相反,電阻值不符合實際,指示不正確。

故障處理:正確重新連接以表示正常。

②合成氣化爐內溫度用鉑銠熱電偶測溫,以噴氮形式保護套管,氣化爐運行一段時間,技術反映T107-4時溫度指示低,其他正常。

故障檢測、分析:基于這種現象,對這些套管使用鉬化鎂頭后的觀察分析進行比較,發現這是接觸火焰的鉬化鎂的質量問題,在高溫腐蝕套管上開了一個洞。 減小了保護氮阻力,加快了流速,形成了在感溫點迅速流動的氮氣流動,降低了測溫點的溫度,降低了儀表的指示。

故障處理:儀表工作現場處理各接點進行接線,實際測量毫安值,結果與顯示表一致,表明正確。

③己烷閃蒸塔溫度計TR-702指示較低。

故障檢查、分析:檢查DCS溫度卡,檢查無故障裝置上的熱電偶,發現熱電偶的連接端子腐蝕生銹或松動,接觸不良。 接觸不良引起的接觸電阻的增大,即信號源的內部電阻的增大。 信號源內阻大,部分信號分壓,溫度指示低。

故障處理:端子除銹、螺釘緊固、溫度顯示恢復正常。

④溫度測量器TR401檢查后的工藝反應溫度指示低。

故障檢查、分析:熱電偶指示低的原因主要有連接端子修飾或松動引起的內阻增加、補償導線極性相反、電偶插入深度不足、檢查誤差等。 該表在檢查中更換了補償導線,先檢查補償導線。 檢查發現k型電偶補償導線極性相反,指示溫度較低。

故障處理: k型補償引線的正極絕緣包復為紅色,負極為藍色或黑色。 修正接線后,表示正常。

⑤某分解爐出口溫度控制系統采用熱電偶作為測量元件,控制燃料流量,調節出口溫度,運轉中溫度指示值低,調節閥開度,增加燃料流量,溫度指示的變化變緩。

故障檢查、分析:將溫度調節系統中發生這種故障現象進行比較判斷。 有許多調節系統調節不敏感的因素,如調節器p、I、d參數不適當,比例p和積分I作用不足,調節閥調節馀量不足等,如過程延長,閥口徑不變,調節閥看起來小,或調節閥堵塞等。 進而測溫元件延遲,調節系統遲鈍。 檢查結果表明,由于熱電偶芯的長度不足,未插入保護套的底部,熱電偶的熱端與套的頂部之間出現了間隙。 由于空氣熱阻大,傳熱性能差,測量延遲大。 在純滯后較大的測量系統中,PID調節器通常難以改善調整質量,因此會發生溫度變化變慢等現象。 另外,測溫點的位置也發生變化。 設備內溫度分布不均勻時,各點的溫度不同。 另外,護套端點溫度通過空氣層傳遞到熱電偶的熱端時,存在熱損失,熱電偶的熱端溫度tl比保護護護套頂部溫度t0低,因此溫度顯示低。

故障處理:按照保護套的插入深度配置熱電偶的長度,插入至熱電偶的熱端接觸保護套的頂部。 處理后,溫度顯示正常,調節了系統的質量指標。

⑥己烷塔溫度測量儀T712變化緩慢。

故障檢查、分析: DCS調用與T712相同設備的兩個溫度點T711、T713,比較溫度變化趨勢,T712變化緩慢,問題在于儀表故障。 檢查熱電偶,發現電偶芯長度不夠,沒有插入保護套的底部,空氣熱阻大,傳熱性能差,引起了很大的測量延遲。

故障處理:將電樞鐵心延長至套筒底部或更換熱電偶。

(2)指示高度①煤氣制造現場氣化爐用鉑銠一鉑熱電偶測量爐溫,以剛玉為套管,指示儀表突然超限。

故障判定檢查、分析:這種現象是由斷偶引起的,鉑銠鉑熱電偶在測量氣體等還原介質時,還原性氣體從氧化物中奪取氧原子,導致熱電偶的熱接點產生白色脆性物質,引起斷偶。

故障處理:處理表面物質,應用吹氣(空氣或氮氣)可防止斷續現象。 這樣可以延長熱偶的壽命,減少溫度指示高的現象。

②硝酸753廢氣反應器的溫度突然指示zui大小。

故障檢查分析:通過測量熱電偶的輸出毫安值,發現該現象由于熱電偶故障導致的輸出非常大,該熱電偶已經損壞。

故障處理:更換新的熱電偶。

(3)指示的不許可、變動、異常

①苯脫氫爐的溫度指示偏差較大。

故障檢查分析:根據經驗,判斷為連接端子的接觸不良導致的2個熱電偶的輸出不良。 用m號發生器在現場測量熱電偶的連接端子信號時,信號不正確,檢查時端子箱的連接端子嚴重腐蝕,接觸不良導致熱電偶的輸出不正確。

故障處理:連接端子的腐蝕嚴重,較好不要重新連接,請更換該熱電偶。

②合成氨氣化爐的溫度指示變動(一次元件為b型熱偶,帶雙重外套管)。

故障檢測、分析:分析故障原因包括導線接觸不良、溫度變化性能不穩定、補償一次零件損壞三個方面。 經檢查溫度變化合格,引線無問題,測量熱電偶輸出時可見毫安值波動,說明熱電偶外套管破損,熱電偶氧化,熱電偶性能變差。

故障處理:更換熱電偶。

③某溫度檢測系統采用熱電偶作為檢測元件,在塔內設置lOm左右較長的熱電偶套管,內插多點熱電偶。 汽車升溫中發現溫度指示異常,初期各測溫點的溫度指示相應上升,不久下部各測溫點的溫度繼續上升,均為200℃左右,僅zui上部的測溫點的溫度指示停滯在100℃左右。 據分析,這一點的實際溫度一定在130℃以上。

故障分析: zui上部測溫點的溫度指示停滯在100℃左右,水蒸氣蓄積,其水分受熱向上蒸發,在上部結成小水珠,該水珠在套管內反復落下,上部測溫點的指示停滯在水沸點( 100℃)左右。 該故障的原因是,在安裝保護管道之前不進行處理或不進行處理,套管內的氣體溫度較高。

故障處理:提起該多點熱電偶,使上部測溫點高于套管頂部一定距離,內部水蒸氣的一部分從套管上除去后在外部蒸發。 水蒸氣不多的話,一般會恢復正常。 否則,取出所有熱電偶,用細尼龍管插入管的底部,將干燥的氮氣填充到管內,逐漸置換水蒸氣。

本文熱電偶高頻詞: 故障  測量 

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